隨著社會經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展,我國對環(huán)境保護方面的重視程度逐漸提升,環(huán)保局對電站鍋爐的氮氧化物排放量又提出了新的要求,促進熱電廠對氮氧化物的排放實施有效控制,采用科學有效的催化還原技術來符合環(huán)保局的新要求。通過相關實驗研究表明,尿素熱解制氨系統(tǒng)具有較強的安全性與穩(wěn)定性,各項指標均符合SCR技術要求,但由于在氨量的輸出與調節(jié)方面存在缺陷,因此需要對其進行進一步的優(yōu)化與研究。
在整個脫銷系統(tǒng)中,還原劑的選擇屬于十分關鍵的環(huán)節(jié),由于還原劑屬于消耗品,其成本與脫銷系統(tǒng)的經(jīng)濟性產(chǎn)生較大關聯(lián),目前主要使用的還原劑類型為氨水、液氨與尿素。但是,將三者相比較來看,尿素在性能、安全性等方面存在較為明顯的優(yōu)勢,因此成為優(yōu)先選擇的還原劑,得到眾多熱電廠的廣泛應用。
1 尿素熱解技術的應用現(xiàn)狀
(1)尿素系統(tǒng)概述。尿素的供應由運輸卡車運送至尿素儲存間存放,把干尿素通過氣力輸送設備送入至尿素溶解罐。尿素在溶解罐中與除鹽水或蒸汽疏水混合、加熱、均勻攪拌,確保尿素的完全溶解(40~50%的尿素溶液);經(jīng)攪拌溶解合格的尿素溶液, 溫度約60℃, 利用尿素溶液輸送泵打入尿素溶液儲罐儲存, 用尿素溶液循環(huán)泵加壓送至水解換熱器, 經(jīng)飽和蒸汽通過盤管間接加熱,在一定溫度、壓力下分解成氨氣和二氧化碳,從水解反應器出來的產(chǎn)品氣輸送到SCR反應區(qū)后被熱一次風稀釋成小于5%的氨氣,由氨噴射裝置噴入脫硝裝置與煙氣中的NOx?反應。
(2)運行穩(wěn)定性較差。氨蒸汽管道、水解器的泄放管道、各尿素溶液管道均設置有伴熱系統(tǒng),防止其內溫度降低帶來結晶危險。其中,各尿素溶液管道,水解器尿素回流至尿素溶解罐管道,水解器排污至尿素區(qū)地溝管道采用疏水伴熱,產(chǎn)品氣采用蒸汽伴熱。水解器出來的氨蒸汽管道,水解器安全閥排氣管道采用蒸汽伴熱。
(3)供氨管道容易腐蝕。某電廠在使用液氨改尿素設備后,爐前供氨管道由于未替換為不銹鋼質管道,還用之前的鑄鐵管道,造成系統(tǒng)投運兩周后出現(xiàn)管道局部銹蝕穿孔現(xiàn)象,是由于水解尿素是由尿素與水混合加熱生成氨氣與二氧化碳,其中有不完全反應的氨水造成。
尿素水解化學反應方程式:
CO(NH2)2?+ H2O = CO2↑ + 2NH3↑
系統(tǒng)內閥門應采用不銹鋼材質,尿素溶液管道采用304不銹鋼材質,水解器至氨混合器間管道采用316L材質。
2 尿素熱解制氨SCR脫硝技術的優(yōu)化
(1)氨/空氣混合系統(tǒng)的優(yōu)化。在尿素脫銷系統(tǒng)中,將干尿素通過氣力輸送設備輸送到尿素溶解罐當中,在與除鹽水混合、加熱、攪拌以后,保障尿素完全溶解,得到溶液的溫度在60℃左右。尿素溶液將通過循環(huán)泵加壓放入到水解換熱器當中,當其飽和以后放入到尿素溶液中進行儲存,在一定溫度、壓力作用下形成二氧化碳與氨氣,再將產(chǎn)品送入到SCR反應器當中,稀釋成小于5%的氨氣,發(fā)揮氨噴射裝置的作用完成脫銷工作。熱解室中的稀釋風風壓均應超過10kPa。
對于1000MW火力發(fā)電機組來說,其送風機壓頭通常在4.5-5kPa范圍內,而一次風機的壓頭通常超過11kPa。由于空氣預熱器自身存在一定的阻力,因此一次風壓頭在10kPa以上,二次風壓頭在2-3kPa范圍內。對此,需要對一次風風壓進行優(yōu)化,如若采用一次風作為風源,則其風壓能夠超過10kPa,既滿足了一次風風壓的需求,又無需額外增加其他風機,使脫銷設施的運行費用得到顯著降低,并且使熱電廠獲得良好的經(jīng)濟性與社會效益。
(2)水解系統(tǒng)的優(yōu)化。水解反應器中產(chǎn)生出來的含氨氣流首先進入計量模塊,然后被熱一次風混合,最后進入氨氣、煙氣混合系統(tǒng),保證氨氣和煙氣混合均勻。氨在空氣中的體積濃度達到16~25%時,會形成II類可燃爆炸性混合物。為保證注入煙道的氨與空氣混合物絕對安全,除控制混合器內氨的濃度遠低于其爆炸下限外,還應保證氨在混合器內均勻分布。每臺SCR反應器設置AIG噴氨格柵,由氨/空氣混合系統(tǒng)來的混合氣體噴入位于煙道內的AIG噴氨格柵處,在注入AIG噴氨格柵前設手動調節(jié)閥,在系統(tǒng)投運時可根據(jù)煙道進出口檢測出的NOx濃度來調節(jié)氨的分配量,以達到最佳配比。
(3)尿素溶液循環(huán)泵的優(yōu)化。由于廠用壓縮空氣中通常具有油污、灰塵、沙子等物質,在長時間的運行中很容易對其霧化效果產(chǎn)生不良影響,因此盡量對壓縮空氣的來源進行轉變,采用儀用壓縮空氣,以此來提升霧化效果,使熱解室尿素堆積問題得到有效解決。
經(jīng)過相關調查研究發(fā)現(xiàn),熱解室尾管出現(xiàn)尿素沉積問題,主要是由于尿素沒有得到完全的熱解而成。由于尿素自身的結構較為穩(wěn)定,要想使其得到完全熱解需要保障兩種因素,一種為熱解溫度,另一種為尿素溶液霧化程度。如若熱解室中的溫度變化幅度較大,則會對尿素的溶解效率產(chǎn)生不良反應,進而使其在尾部管道內部堆積。
根據(jù)某熱電廠的相關實踐表明,只有保障尾部出口溫度得到良好的控制,使其保持在320℃時,才能夠達到最為良好的效果。因此,對熱解技術進行優(yōu)化時,需要借助溫度測量裝置的力量,對該處的溫度進行實時檢測,使其符合溫度條件,達到最佳熱解效果[2]。
在尿素霧化方面,其品質主要受到霧化壓縮空氣壓力所決定,采用適當?shù)膲嚎s空氣能夠使霧化方案變得更加方便可行。與相關脫銷廠家各項參數(shù)相結合后,確定最為合理的空氣壓力值為0.6MPa。
3 結論
綜上所述,我國目前大部分熱電廠在熱解方面存在運行費用、尿素堆積等方面問題,本文在此基礎上展開研究,指出尿素屬于脫銷系統(tǒng)中十分有效的還原劑,在性能、安全、穩(wěn)定性方面具有較大優(yōu)勢。同時,在對熱解SCR技術進行優(yōu)化時,應盡量選擇熱一次風作為稀釋風風源,使用電加熱器來提升溫度,采用儀用壓縮空氣,以此來提升霧化效果,使脫銷設施的運行費用得到顯著降低,并且使熱電廠獲得良好的經(jīng)濟性與社會效益。