以濰坊電廠670 MW火電機組石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)改造完成的串聯(lián)吸收塔為研究對象。在保證SO2達標(biāo)排放和設(shè)計脫硫效率的前提下,對4種運行方式的漿液循環(huán)泵能耗進行比對。得出不同循環(huán)泵運行方式下的用電和節(jié)能情況,以及不同入口SO2濃度下區(qū)間最佳系統(tǒng)運行控制方式,以實現(xiàn)FGD的經(jīng)濟性運行。
1 概述
濰坊電廠采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)(FGD),于2006年建脫硫吸收塔,后經(jīng)增容改造和提效改造,目前為2臺串聯(lián)吸收塔,設(shè)置8臺脫硫漿液循環(huán)泵,脫硫效率達99.11%以上,出口SO2滿足超低排放要求(35mg/m3),目前系統(tǒng)運行穩(wěn)定。
脫硫漿液循環(huán)泵是FGD的核心設(shè)備之一,直接影響串聯(lián)塔的脫硫效率,因其電耗占脫硫系統(tǒng)總電耗50%左右,成為系統(tǒng)節(jié)能降耗優(yōu)化的主要因素。二級塔運行初期主要是以達標(biāo)排放為主,待串聯(lián)吸收塔運行平穩(wěn)后,可在保證機組安全穩(wěn)定運行和環(huán)保達標(biāo)排放的前提下,根據(jù)脫硫系統(tǒng)入口SO2濃度高低分為不同階段,通過微調(diào)吸收塔密度、pH、排漿等運行參數(shù),對脫硫串塔漿液循環(huán)泵運行方式的有效控制,達到節(jié)能降耗的目的。
以濰坊電廠3#機組(670MW)串聯(lián)吸收塔為研究對象,分別在不同入口SO2濃度下,保證吸收塔運行pH、密度等參數(shù)的相對穩(wěn)定,對漿液循環(huán)泵運行方式優(yōu)化控制,同時,保證脫硫系統(tǒng)出口滿足超低排放要 求。 特 別 研 究 對 比 了“3+2” 與“2+3”“4+2” 與“3+3”運行方式下的節(jié)能情況。在脫硫系統(tǒng)入口SO2濃度逐漸升高,依次最佳的漿液循環(huán)泵運行方式為“2+1”“2+2”“2+3”“3+3”“4+3”“5+3”,初步實現(xiàn)了FGD煙氣達標(biāo)排放和經(jīng)濟運行,且具有一定的節(jié)能效果。
2 串聯(lián)吸收塔漿液循環(huán)泵
濰坊電廠3#機組脫硫系統(tǒng)于2007年投入運行,隨著《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223—2011)頒布,于2011年濰坊電廠對脫硫吸收塔實施增容改造,增容改造后噴淋層由4層變?yōu)?層,同時,拆除制約脫硫效率的GGH設(shè)備。隨著新環(huán)保法和地方法規(guī)的頒布,實施脫硫提效改造,即新增二級吸收塔,由原來的一級塔5層,變?yōu)橐患壦投壦灿?層,將脫硫效率由原來的96.5%提升為99.11%,脫硫凈煙道SO2排放指標(biāo)控制在35mg/m3以下,滿足國家和地方超低排放要求。
塔脫硫系統(tǒng)由原“1爐1塔”改為“一爐雙塔”,即在一級塔后新增二級塔,同時,配套3臺脫硫漿液循環(huán)泵和2臺氧化風(fēng)機等,封堵旁路煙道。串聯(lián)塔共設(shè)3A~3H漿液循環(huán)泵8臺,其主要能耗參數(shù)如表1所示。
一、二級吸收塔塔型均是噴淋空塔,其配套的漿液循環(huán)泵的具體參數(shù)如表1所示。其中,一級塔5臺循環(huán)泵,二級塔為5臺循環(huán)泵。一級塔供漿分別在C泵和D泵上,二級塔供漿為吸收塔液位以上供漿。
表1 串聯(lián)塔脫硫漿液循環(huán)泵主要參數(shù)
3 影響串聯(lián)吸收塔運行的主要參數(shù)
一級塔p H為4.5~5.5,二級塔p H為5.5~6.5 ;一級塔密度比二級塔高,一級塔石膏排出泵進行石膏脫水。測試過程在吸收塔漿液運行穩(wěn)定,p H和密度在相對穩(wěn)定的條件下進行,主要研究了不同脫硫漿液循環(huán)泵運行方式的優(yōu)化,以實現(xiàn)FGD的經(jīng)濟性運行。
3.1 p H控制
一、二級吸收塔均設(shè)有p H計、供漿管道,p H可獨立控制。從脫硫效率上來講,一級塔p H控制的低,有利于石灰石的溶解,提高石灰石的利用效率,并促進亞硫酸鈣氧化,一般將一級p H控制在4.5~5.5,二級塔控制在5.5~6.5,在此p H值下促進SO2的吸收,有助于提高脫硫效率。
3.2 液位控制
串聯(lián)吸收塔采取雙塔、單獨循環(huán)形式,二級塔不直接排出石膏,而是將吸收塔漿液通過二級吸收塔的石膏排出泵轉(zhuǎn)移到一級塔進行氧化結(jié)晶,可見二級塔液位調(diào)整主要靠其石膏排出泵。一級塔的水耗遠高于二級塔,甚至達到10倍關(guān)系,因一級塔入口煙溫高,運行一級塔循環(huán)泵數(shù)量愈多,會導(dǎo)致一級塔水耗加快,液位下降,可通過除霧器沖洗水進行調(diào)節(jié)液位,滿足穩(wěn)定運行條件下,可減少一級塔循環(huán)泵運行數(shù)量。
3.3 密度控制
一、二級吸收塔均設(shè)有2只密度計,分別設(shè)置在0m和7m液位處,但是由于一級塔蒸發(fā)量大,同時產(chǎn)出石膏,會出現(xiàn)漿液密度偏高的現(xiàn)象,密度過高,不但會導(dǎo)致脫硫漿液循環(huán)泵的出力增加,電耗上升,而且會導(dǎo)致對攪拌器、循環(huán)泵沖刷腐蝕磨損的加劇、管道的堵塞和塔壁結(jié)垢等問題。一般吸收塔的漿液密度偏高時,可通過增加補水和除霧器沖洗等措施來調(diào)節(jié),當(dāng)吸收塔密度偏低時,可通過增加供漿量來調(diào)節(jié)。
3.4 效率控制
為保證吸收塔等設(shè)備的安全穩(wěn)定運行,一級吸收塔循環(huán)泵運行不低于2臺,當(dāng)過濾燃燒設(shè)計煤種,一級塔入口SO2濃度達到設(shè)計煤種的80%時,建議二級塔全出力運行,一級吸收塔是視情況保留1臺或2臺循環(huán)泵備用。一般將一級塔的脫硫效率控制在80%左右為宜,盡量發(fā)揮二級塔的出力,以達到節(jié)能降耗的作用。
3.5 氧化空氣量控制
串聯(lián)吸收塔中氧氣含量的控制靠分別獨立的氧化風(fēng)機系統(tǒng)進行控制。對于串聯(lián)吸收塔來說,大部分氧化還原反應(yīng)都是在溫度較高的一級吸收塔中完成的,因此,一級吸收塔對氧氣的需求較大。而二級塔中氧化空氣的量要求相對較少,當(dāng)一級塔入口SO2濃度達到設(shè)計煤種的80%時,一般情況下二級塔氧化風(fēng)機保持“1用1備”。
4 串聯(lián)吸收塔漿液循環(huán)泵運行節(jié)能效果對比分析
試驗研究的前提是吸收塔漿液運行穩(wěn)定,p H和密度相對穩(wěn)定的條件下進行,也就是說以脫硫漿液循環(huán)泵運行電耗為基準(zhǔn)來進行節(jié)能研究。所有數(shù)據(jù)均取自DCS運行曲線,節(jié)能計算公式 :W=Pt= 3UIcosθ·t。根據(jù)計算結(jié)果為每低1 A,折合每小時節(jié)約電量為8.73 k Wh。分別對運行5臺循環(huán)泵“3+2”和“2+3”、6臺循環(huán)泵“4+2”和“3+3”進行節(jié)能對比分析。
4.1 漿液循環(huán)泵“3+1”和“2+2”運行方式節(jié)能對比分析
因為一級塔運行3臺循環(huán)泵,二級塔運行1臺循環(huán)泵,會使一級塔煙氣攜帶水分量過大,一級塔二級塔液位迅速變化,一級塔和二級塔的漿液p H和密度波動過大,進而導(dǎo)致脫硫效率的下降。而且“3+1”運行電耗要遠大于“2+2”方式,在正常工況下“3+1”運行方式幾乎不存在,故在此不將運行4臺循環(huán)泵的節(jié)能情況進行對比研究。
4.2 漿液循環(huán)泵“3+2”和“2+3”運行方式節(jié)能對比分析
一級塔開啟B泵、C泵、E泵,二級塔開啟G泵、H泵為“3+2”運行方式 ;一級塔開啟C泵、E泵,二級塔開啟F泵、G泵、H泵為“2+3”運行方式,數(shù)據(jù)取自脫硫運行DCS所采集到的SO2濃度及循環(huán)泵運行電流?!?+2”和“2+3”運行方式下,循環(huán)泵電流及SO2去除濃度對比如表2和表3所示。
表2 “3+2”運行方式下循環(huán)泵電流及SO2去除濃度對比
表3 “2+3”運行方式下循環(huán)泵電流及SO2去除濃度對比
從表2、表3可以看出,2種運行方式脫硫系統(tǒng)入口和總排口SO2進出口濃度相當(dāng),但“2+3”運行方式循環(huán)泵電流比“3+2”方式低10.39 A,折合每小時節(jié)電約90.70 k Wh,按每年運行3000h、0.35元/k Wh計算,合計節(jié)約電耗為9.52萬元/年,可見循環(huán)泵運行方式有一定的節(jié)能效果。
4.3 漿液循環(huán)泵“4+2”和“3+3”運行方式節(jié)能對比分析
一級塔開啟B泵、C泵、D泵、E泵,二級塔開啟G泵、H泵為“4+2”運行方式 ;一級塔開啟B泵、C泵、E泵,二級塔開啟F泵、G泵、H泵為“3+3”運行方式,數(shù)據(jù)取自脫硫運行DCS所采集到的SO2濃度及循環(huán)泵運行電流。“4+2”和“3+3”運行方式下循環(huán)泵電流及SO2去除濃度對比如表4和表5所示。
表4 “4+2”運行方式下循環(huán)泵電流及SO2去除濃度對比
表5 “3+3”運行方式下循環(huán)泵電流及SO2去除濃度對比
從表4、表5可以看出,2種運行方式脫硫系統(tǒng)入口和總排口SO2進出口濃度相當(dāng),“4+2”和“3+3”運行方式下循環(huán)泵電流基本相等,但“4+2”比“3+3”運行方式下一級塔多開1臺氧化風(fēng)機,氧化風(fēng)機電流為25.6 A,折合每小時節(jié)電約59.53kWh,按每年運行3000h、0.35元/k Wh計算,合計節(jié)約電耗為23.47 萬元/年,可見對循環(huán)泵運行方式的優(yōu)化有較為可觀的節(jié)能降耗效果。
從以上數(shù)據(jù)可以得出,充分發(fā)揮二級吸收塔出力是串聯(lián)吸收塔節(jié)能降耗的關(guān)鍵。針對不同的脫硫濃度,采用與之相適應(yīng)的漿液泵運行方式和手段,以保證串聯(lián)吸收塔SO2去除效率和超低排放要求。
5 結(jié)語
(1)在脫硫系統(tǒng)入口SO2濃度為3 300~4 100mg/m3,運行5臺漿液循環(huán)泵時,“2+3”運行方式更為節(jié)能 ;在脫硫系統(tǒng)入口SO2濃度為4 100~4 600 mg/m3,運行6臺漿液循環(huán)泵時,“3+3”運行方式更為節(jié)能。
(2)在脫硫系統(tǒng)入口SO2濃度逐漸升高,脫硫漿液循環(huán)泵依次最佳運行方式為“2+1”“2+2”“2+3”“3+3”“4+3”“5+3”。
(3)在脫硫系統(tǒng)入口SO2濃度逐漸升高時,提高二級吸收塔漿液循環(huán)泵的出力,可起到較好的節(jié)能降耗作用。
(4)建議一級吸收塔脫硫效率控制在80%左右,二級吸收塔氧化風(fēng)機一般“1用1備”即可。
(5)建議結(jié)合機組實際運行參數(shù)(包括漿液、p H值、密度、液氣比、漿液停留時間等)及燃煤硫份情況,對漿液循環(huán)泵運行方式開展不同負(fù)荷段時的優(yōu)化組合試驗,探索在不同工況下實現(xiàn)FGD節(jié)能減排的最佳循環(huán)泵組合方式,在保證凈煙氣SO2濃度達標(biāo)排放的前提下,實現(xiàn)FGD的經(jīng)濟性運行。