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某印刷車間VOC廢氣處理系統(tǒng)設計

作者:戴書健等  
評論: 更新日期:2022年04月21日

簡要介紹了經濟日報社印刷車間的工程概況與通風系統(tǒng),計算了生產過程中產生的VOC廢氣的排放量,并根據(jù)排放標準計算了總凈化效率。設計了三級凈化系統(tǒng)對VOC廢氣進行處理,并詳細介紹了其特點??偨Y了該工程的不足之處。

1工程介紹

1.1工程概況

經濟日報社新建的印務中心及綜合辦公樓(A座),建筑總面積48630m2,建筑高度60m,地下3層,地上15層;報紙及刊物印刷車間設在地下2層和地下1層通高空間,印刷車間尺寸為33.1m×24.0m×9.3m(長×寬×高),凈面積為794.4m2,裝有4臺大型進口印刷機。

建筑主體毗鄰市內交通次干線,距離地鐵4號線陶然亭站D口僅50m。為降低噪聲、減少對周圍居民的環(huán)境影響,將印刷車間全部設在地下空間。

1.2通風系統(tǒng)

根據(jù)空調冷負荷計算,印刷車間總送風量為98000m3/h,換氣次數(shù)為13.3h-1。設計2臺一次回風全空氣式空調處理機組,每套空調系統(tǒng)風量為49000m3/h。

2套系統(tǒng)共配備12個平送風口、12個下送風口、12個側回風口(不包括控制間和操作間風口),采用中部送風、上部回風的氣流組織形式。

印刷車間產生的揮發(fā)性有機化合物(VOC)廢氣通過屋頂排放口(排氣筒)集中排放,排氣筒高度相對室外自然地坪高60m。為充分利用過渡季和冬季室外新風,每套空調系統(tǒng)配備1臺變風量排風機,排風量控制在4900~24500m3/h之間,總排風量為9800~49000m3/h。

部分回風經過處理后循環(huán)使用??諝馓幚硐到y(tǒng)流程圖見圖1。

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圖1空氣處理系統(tǒng)流程圖

2印刷車間污染物及排放量

2.1VOC氣體及來源

世界衛(wèi)生組織對總揮發(fā)性有機化合物(TVOC)的定義為:熔點低于室溫而沸點在50~260℃之間的揮發(fā)性有機化合物的總稱。

VOC的主要成分有:烴類、鹵代烴、氧烴和氮烴,包括:苯系物、有機氯化物、氟利昂系列、有機酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烴化合物等。

印刷車間的VOC氣體主要來源于印刷過程中油墨和溶劑(清洗劑、潤版液等),主要成分為:苯、甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙醇、丁醇等,不僅對人體健康造成損害,對環(huán)境也造成很大危害。

同時該車間還存在少量粉塵、紙屑和水氣,因此控制的主要污染為粉塵和VOC有機溶劑揮發(fā)物,主要控制指標為非甲烷總烴(NMHC)。

2.2VOC氣體排放量

根據(jù)使用方提供的數(shù)據(jù),印刷車間建成投產后,年印刷量約5.5億張對開標準報紙(780mm×540mm),原材料年使用量、有害氣體揮發(fā)比例、有害氣體年揮發(fā)量、有害氣體揮發(fā)速率(按一年365d,印刷機每天累計工作時間8h計算)、有害氣體初始濃度如表1所示。

表1有害氣體參數(shù)

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2.3VOC氣體排放標準及設計總凈化效率

2015年7月1日起執(zhí)行更為嚴格的北京市地方標準DB11/1201—2015《印刷業(yè)揮發(fā)性有機物排放標準》,排氣筒高度不低于15m,揮發(fā)性有機物排放濃度限值見表2。2016年12月31日之前為表2中Ⅰ時段,之后為Ⅱ時段。

表2揮發(fā)性有機物排放濃度限值mg/m3

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按DB11/1201—2015《印刷業(yè)揮發(fā)性有機物排放標準》Ⅱ時段NMHC限值30mg/m3的要求,總凈化效率ηz≥97.48%((1189.55mg/m3-30mg/m3)÷1189.55mg/m3);按排氣筒出口凈化要求對VOC廢氣進行處理,設計總凈化效率ηsz≥98%(見表3),計算處理前最大質量濃度可控制在1500mg/m3以內。

表3設計凈化效率和排放濃度

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3三級廢氣處理方式該項目主要是印刷VOC廢氣凈化,通過整體換氣的原則利用空調系統(tǒng)將廢氣收集。

考慮到印刷廢氣排放源分散、空調換氣次數(shù)大、VOC濃度低的特點,對空調回風口、總回風段和屋頂排氣筒排風進行凈化,采用三級凈化方式對VOC廢氣進行處理,達到零排放(gaszero emission,GZE)或近零排放。

第一級,回風口粗效凈化。主要目的是針對印刷車間產生的少量紙屑、粉塵進行粗效過濾,故第一級VOC氣體凈化效率η1=0%。

第二級,回風系統(tǒng)凈化??紤]到空氣循環(huán)的需要,部分排風作為回風使用,因車間廢氣含有VOC氣體,故需要經過凈化后再作為回風,否則車間濃度會越來越高,對工人的身體健康產生危害。

考慮報紙印刷產生的VOC廢氣濃度不高,但作為循環(huán)氣需要進行凈化處理,因此二級凈化設計采用協(xié)同氧化技術(synergism oxidation technologies,SOT)廢氣凈化機(參數(shù)見表4)進行處理,設計風量為49000m3/h(2套,見圖1),第二級設計VOC氣體凈化效率η2=60%。

表4SOT廢氣凈化機參數(shù)

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第三級,建筑屋頂排氣筒外排口排放達標凈化。整個系統(tǒng)唯一外排口為屋頂設置的風口(2500mm×600mm),此排放口為最重要的環(huán)保監(jiān)控點,需要進行徹底凈化,保證排放達標。

因此設計“流化床濃縮反應器(fluid bed concentrator reactor,F(xiàn)BCR)+蓄熱催化燃燒器(regenerative catalytic oxidizer,RCO)”的工藝流程進行廢氣凈化(見圖1),排放標準設計為零排放或近零排放,第三級設計VOC氣體凈化效率η3=95%。

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4三級凈化工藝特點

4.1第一級

在12個回風口增加自制過濾層,直接安裝到回風口上,尺寸為1050mm×750mm,過濾材料選擇高效天然過濾材質,具有可降解、無二次污染及可再生的特點,有兩方面的作用:一是對大顆粒污染物有很好的阻擋過濾效果;二是對后級凈化設備起保護作用,過濾層容塵量大,使用壽命長(可用熱空氣吹脫)。

4.2第二級

SOT是一種復合氧化技術,在等離子體和高能光子的共同作用下,設備內部發(fā)生等離子體裂解反應、高能紫外線(VUV)光解反應、臭氧高級氧化反應、光催化氧化反應,其作用遠遠大于單一的反應手段,同時這些反應之間還有相互促進和互為轉化的效應。

在這個過程中,等離子體、光量子、臭氧、羥基、催化劑等共同發(fā)生作用,協(xié)同分解的結果是有效降解VOC氣體中的大分子有機物質,經過一系列復雜的氧化還原反應后,最終生成小分子無害無機物CO2和H2O等。

4.3第三級

4.3.1流化床濃縮反應器FBCR

FBCR是吸附濃縮+脫附一體化的有機廢氣凈化裝置,利用了沙漏原理實現(xiàn)介質完全靠重力的作用自動在反應器內流動;吸附室和脫附室緊密相連,當介質在吸附室完成吸附后隨即流化到脫附室進行解析,VOC脫出后完成再生,馬上又恢復了吸附活性和能力。

該工藝的一個顯著特點是吸附介質是流動的,反應器在不同的流化段吸附、脫附同時進行;第二個特點是解析方式的改變,即變介質的間隔性、統(tǒng)一再生為即時性、分散再生,使解析氣流量小、均衡、平穩(wěn);

第三個特點是采用升溫和變壓組合技術進行解析再生,脫附速度快,脫附效率高。正常情況下,多數(shù)介質處于吸附狀態(tài)即工作態(tài),而吸附一定量VOC后的介質隨著流化床運動進入脫附室后隨即進入解析狀態(tài)即脫附態(tài),整個吸附介質處于吸附、脫附循環(huán)往復狀態(tài)。

廢氣通過吸附反應器時VOC成分被吸附截留,潔凈尾氣達標排放;截留下來的VOC氣體通過脫附后由后處理單元凈化處理,實現(xiàn)對廢氣的徹底凈化。即時脫附功能的實現(xiàn)保證了介質始終保持高活性狀態(tài),使整個凈化系統(tǒng)可以反復循環(huán)使用,實現(xiàn)了吸附介質的利用價值最大化(見圖2)。

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圖2流化床濃縮反應器FBCR工作原理

有機廢氣在反應器內完成吸附、脫附整個過程,實時再生保證了系統(tǒng)連續(xù)循環(huán)運轉,凈化后的廢氣達標排放。截留下來的濃縮VOC氣體可通過燃燒完全氧化分解,實現(xiàn)零排放;或進行二次處理,配合冷凝工藝可實現(xiàn)溶劑回收。

FBCR系統(tǒng)最大的優(yōu)勢是實現(xiàn)吸附室和脫附室分離,即不必停下來脫附而影響系統(tǒng)排風;又可根據(jù)排放氣體的VOC濃度靈活掌握脫附周期和時間間隔;間歇式脫附模式保證了最低的運行費用,減輕了用戶的經濟負擔。國內外常用的反應器見表5。

表5國內外常用的反應器

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4.3.2蓄熱催化燃燒器RCO

該項目配備1臺蓄熱催化燃燒器,燃燒爐總處理風量設計為1000m3/h。結合蓄熱燃燒和催化燃燒,在爐腔內形成400~420℃的高溫,可將脫附解析的高濃度VOC氣體徹底分解(見圖3),而不會產生NOx(霧霾主要成分之一)等二次污染物。

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圖3蓄熱催化燃燒器RCO工作原理

5結論印刷車間自2016年5月投入運行,在3臺印刷機(1臺尚未安裝)非全負荷工作狀態(tài)下,印刷車間產生的VOC廢氣通過三級處理,實現(xiàn)了達標排放(檢測報告見表6,采樣點為廢氣總排放口,排放高度為60m)。表6檢測報告該項目總體建筑設計開始于2012年5月,隨著新標準的實施,在原有空調通風方案基礎上進行優(yōu)化改建,故存在一些不足之處。

1)在空調機房安裝二級凈化設備SOT廢氣凈化機,面積偏小,且與空調機組回風口位置不對應,空調回風靜壓箱重新開孔,風道增加了較多不必要的彎頭,帶來漏風量、風阻增加和維修空間過于狹窄的問題。

2)印刷車間內送、排風道截面較大,風道安裝時噴淋管、消火栓管、強電弱電管線等已全部施工完畢,不易尋找風道合理路由,對車間整體布局造成嚴重影響。

3)三級凈化處理設備放置在屋面,因體積較大、質量較大,擺放位置受到很大制約,風道加長、風阻增加,影響建筑屋面(上人屋面)的使用和美觀。目前對印刷車間的氣流組織存在一些爭議,認為應該將空調通風系統(tǒng)和有害空氣處理系統(tǒng)分別設置,充分利用室外新風,以減少有害空氣處理量,降低能耗。該項目因空間小,改造和探索并存,難以實現(xiàn)上述目標。

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