介紹了焦爐生產過程中,煙囪廢氣達標的影響因素,從煉焦原燃料的使用、爐體竄漏治理、生產過程加熱制度的調整、回爐煤氣H2S 質量等因素進行分析,并開展達標排放實驗數(shù)據收集。系統(tǒng)開展了煙囪廢氣達標排放的相關控制措施實驗,為更好的控制焦爐煙囪廢氣達標排放提供依據。
1 焦爐煙囪廢氣超標原因分析
⑴加熱標準溫度高,當火焰溫度超過1 500 ℃時,燃燒系統(tǒng)NOx生成速率極快,導致煙囪廢氣中NOx超標準排放。
⑵焦爐加熱所使用高、焦爐煤氣全硫分偏高,燃燒過程中生成SO2,造成煙囪廢氣中SO2的增加。
⑶焦爐爐體的竄漏,焦爐裝完煤后,炭化室壓力升高,部分荒煤氣竄漏到焦爐燃燒室,造成煙囪廢氣中SO2的增加。
2 控制煙囪廢氣指標實驗方向
⑴開展不同種類加熱煤氣實驗,初期焦爐加熱用高爐煤氣加熱,通過監(jiān)測廢氣排放數(shù)據,掌握煙囪廢氣中的SO2和NOx變化趨勢。
⑵開展焦爐嚴密性治理工作,減少焦爐竄漏率,降低煙囪廢氣中SO2含量。
⑶降低配合煤硫分,降低焦爐爐體竄漏至燃燒系統(tǒng)荒煤氣中的硫化氫含量。
⑷優(yōu)化脫硫、脫苯系統(tǒng)工藝及操作,將回爐煤氣中的硫化氫降低至20 mg /m3以內。進一步降低焦爐燃燒后廢氣中SO2含量。
⑸延長結焦時間,降低燃燒溫度及燃燒后廢氣產生量,結焦時間延長期間對焦爐煙囪廢氣連續(xù)進行數(shù)據監(jiān)測,做好統(tǒng)計臺賬,掌握不同結焦時間狀態(tài)下,煙囪廢氣中SO2和NOx的變化趨勢。
3 煙囪廢氣達標控制措施
⑴優(yōu)化焦爐系統(tǒng)加熱制度:針對實驗過程中焦爐所使用的加熱煤氣不同,制定不同的焦爐加熱制度調整原則,指導焦爐熱工操作,保證焦炭正常成熟的前提下,穩(wěn)定焦爐熱工制度。主要控制參數(shù):總煙道吸力、分煙道吸力、看火孔壓力、分煙道氧含量、集氣管壓力。
⑵開展焦爐嚴密性治理,重點組織開展立火道竄漏治理、爐頭部位噴漿治理、水平煙道密封治理,降低焦爐竄漏率,控制到2%以內。
⑶焦爐廢氣中SO2超標,配合煤硫分是重要影響因素。優(yōu)化配煤結構,將裝爐煤的硫分降低到8.0%~0.9%,進一步降低炭化室竄漏到燃燒室荒煤氣的硫含量。
⑷做好高、焦爐煤氣中全硫份檢測跟蹤工作(表1)。
⑸優(yōu)化脫硫及脫苯系統(tǒng)工藝及操作,如加大脫硫液循環(huán)量、將蒸氨氨氣全部切入脫硫系統(tǒng)、增加催化劑用量、提高脫苯塔頂溫度,降低回爐煤氣H2S和有機硫含量(圖1)。
⑹根據高煤檢測數(shù)據,焦爐使用高爐煤氣開展實驗,隨著結焦時間延長,標準溫度的降低,焦爐煙囪煙氣氮氧化物呈下降趨勢,最終穩(wěn)定在100 mg /m3左右。煙氣中SO2隨著結焦時間的延長,煙氣總量的降低,逐步穩(wěn)定到110 mg /m3左右,呈降低趨勢。
⑺焦爐由高爐煤氣切換為焦爐煤氣加熱開展實驗,隨著結焦時間延長,標準溫度的降低,焦爐煙囪煙氣氮氧化物最終穩(wěn)定在350 mg /m3左右。煙氣中SO2逐步降低,其含量由120 mg /m3逐步下降到60mg /m3左右。
4 結語
⑴實驗數(shù)據總結:通過實驗得到如下試驗數(shù)據(表2)。
⑵實驗結論:焦爐煙囪廢氣SO2和NOx要達到焦爐煙氣排放控制要求,在強化焦爐竄漏治理、配合煤硫份控制在0.8%左右、回爐煤氣中硫化氫含量≤20 mg /m3、使用高爐、焦爐煤氣,延長結焦時間的條件下進行,在上述控制措施狀況下,焦爐煙囪廢氣SO2和NOx不斷降低,最終趨于穩(wěn)定,達到實驗目的。
⑶鑒于日趨嚴格的環(huán)境保護管理要求,要實現(xiàn)焦爐煙囪廢氣連續(xù)穩(wěn)定達標排放,建設煙氣脫硫脫硝項目勢在必行。