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7m焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝開工操作改進(jìn)

作者:黨平 傅亮等  
評論: 更新日期:2020年07月23日

摘要:主要介紹鲅魚圈煉焦部7m焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝系統(tǒng)開工運行的實踐經(jīng)驗,在保障焦?fàn)t安全運行的基礎(chǔ)上,達(dá)到快速穩(wěn)定運行脫硫脫硝系統(tǒng)的目的,效果明顯,具有可推廣及借鑒意義。

焦化行業(yè)煉焦生產(chǎn)是采用高爐煤氣或焦?fàn)t煤氣加熱將煤煉制成焦炭的過程,此過程加熱煤氣燃燒產(chǎn)生的廢氣中含有二氧化硫、氮氧化物、顆粒物等主要污染物,直接排入大氣污染環(huán)境。在環(huán)保形勢日益嚴(yán)峻的情況下,焦化行業(yè)從源頭、過程及末端全過程綜合考慮,陸續(xù)實施各類環(huán)保項目,以滿足GB16171-2012(煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的排放要求。

1工藝簡介

鞍鋼鲅魚圈煉焦部現(xiàn)有4座7 m焦?fàn)t,每2座焦?fàn)t共用1座廢氣煙囪,通過采用煤氣精脫硫、焦?fàn)t熱修維護(hù)等控制手段,廢氣中二氧化硫、氮氧化物排放均能達(dá)到當(dāng)?shù)嘏欧艠?biāo)準(zhǔn),但由于鲅魚圈地處渤海灣,地理位置特殊,煉焦部從長遠(yuǎn)考慮,組織實施廢氣脫硫脫硝項目,以期達(dá)到《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中表6特別排放標(biāo)準(zhǔn),解決焦?fàn)t廢氣環(huán)保問題。

未增加煙道廢氣脫硫脫硝系統(tǒng)時,焦?fàn)t燃燒產(chǎn)生的廢氣由焦?fàn)t兩側(cè)分煙道匯總到總煙道,經(jīng)總煙道由煙囪排出。由于焦?fàn)t廢氣流動的動力來源于煙囪內(nèi)熱廢氣的浮力,其大小取決于煙囪高度和熱廢氣的密度,2座焦?fàn)t共用1座廢氣煙囪時,相互之間的影響很小,可以忽略不計。

增加煙道廢氣脫硫脫硝系統(tǒng)后,在總煙道上開2個口,1個作為取氣口,1個作為回氣口,2個口中間設(shè)置插板閥,用于隔斷煙囪與煙道,用循環(huán)風(fēng)機(jī)將煙道廢氣從總煙道取氣口引出,經(jīng)脫硫脫硝后再經(jīng)回氣口進(jìn)入焦?fàn)t煙囪排出,如圖1所示。焦?fàn)t廢氣流動的動力由循環(huán)風(fēng)機(jī)提供,其大小取決于循環(huán)風(fēng)機(jī)的頻率。

2開工操作及存在的問題

2.1脫硫脫硝開工操作

鲅魚圈煉焦部脫硫脫硝系統(tǒng)于2019年1月開工運行,在運行前,煉焦部與煉焦總廠進(jìn)行了技術(shù)交流,煉焦總廠采取在焦?fàn)t不停產(chǎn)狀態(tài)下運行脫硫脫硝除塵風(fēng)機(jī),之后關(guān)閉插板閥將煙氣全部切換到脫焦?fàn)t共用1座煙囪,脫硫脫硝風(fēng)機(jī)出口煙氣會從未完全關(guān)閉的插板閥處返回進(jìn)氣口,造成煙氣短路、焦?fàn)t吸力不足的問題,存在煤氣不完全燃燒進(jìn)入煙道的安全風(fēng)險。針對此問題,為了確保系統(tǒng)的安全運行,煉焦部結(jié)合開工操作的實際要求,重新制定開工操作步驟,采取焦?fàn)t停止加熱后啟動脫硫脫硝風(fēng)機(jī)的方案,從根本上杜絕了焦?fàn)t吸力波動的風(fēng)險,消除了安全隱患。具體操作步驟如下。

(1) 現(xiàn)場確認(rèn)脫硫脫硝系統(tǒng)各設(shè)備具備開工運行條件。

(2) 相對應(yīng)的焦?fàn)t停止加熱。

(3) 脫硫脫硝系統(tǒng)將出入口電動蝶閥開啟到全開位置。

(4) 插板閥下落到距離完全關(guān)閉約200 mm位置。

(5) 啟動循環(huán)風(fēng)機(jī),并逐漸增加風(fēng)機(jī)負(fù)荷(注意觀察煙道吸力,根據(jù)實際每次增加5 Hz左右,每調(diào)整1次穩(wěn)定3~5 min)。

(6) 待分煙道吸力達(dá)到120 Pa以上時將插板閥全部關(guān)閉(插板閥全部下落后吸力會有所降低)。

(刀將焦?fàn)t機(jī)焦側(cè)加熱煤氣使用量減小到最低用量(保證煤氣管道末端壓力,能夠達(dá)到開門條件)。

(8) 觀察分煙道吸力,達(dá)到正常加熱所需吸力時(配合最小煤氣用量,確定為150 Pa)組織焦?fàn)t恢復(fù)加熱。

(9) 2座焦?fàn)t恢復(fù)正常加熱后,調(diào)整入口電動蝶閥開度,使2座焦?fàn)t分煙道吸力翻板位置基本一致。

(10) 根據(jù)分煙道吸力翻板開度位置優(yōu)化調(diào)整風(fēng)機(jī)負(fù)荷,使翻板開度處于中間調(diào)節(jié)比較靈敏的位置即可。

(11) 根據(jù)吸力將加熱用煤氣使用量恢復(fù)到正常生產(chǎn)用量。

2.2存在的問題

采用上述開工方案進(jìn)行操作,焦?fàn)t煙道吸力穩(wěn)定,且整個焦?fàn)t停止加熱時間僅需10 min左右,有一定的效果。該操作步驟存在的弊端是在焦?fàn)t恢復(fù)加熱初期煤氣用量不能及時恢復(fù)正常,主要是因為脫硫脫硝各設(shè)備溫度較低,造成煙氣出口溫度偏低,煙囪吸力不足,此過程需要持續(xù)1~2 h,對焦?fàn)t的正常加熱有一定影響,對焦?fàn)t溫度的影響在10~20 °C左右。

3開工操作改進(jìn)

經(jīng)分析研究,制約焦?fàn)t脫硫脫硝系統(tǒng)開工的問題主要有:出入口前期的短路問題和脫硫脫硝設(shè)備預(yù)熱造成的吸力不足。2019年5月煉焦部重新制定脫硫脫硝開工操作方案,總體思路是先利用風(fēng)機(jī)低負(fù)荷狀態(tài)取部分煙道氣對脫硫脫硝系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)熱,待脫硫脫硝系統(tǒng)出口煙氣溫度達(dá)到150 °C以上后,再對煙氣進(jìn)行切換作業(yè),具體操作步驟如下(以圖1為例)。

(1) 現(xiàn)場確認(rèn)脫硫脫硝系統(tǒng)各設(shè)備具備開工運行條件。

(2) 脫硫脫硝系統(tǒng)將出入口電動蝶閥開啟到全開位置。

(3) 啟動脫硫脫硝循環(huán)風(fēng)機(jī),增加其負(fù)荷達(dá)到20 Hz左右(正常情況下應(yīng)是45 Hz),該狀態(tài)需要運行約1 h,脫硫脫硝系統(tǒng)出口煙氣溫度可達(dá)到150 °C以上。

(4) 脫硫脫硝出口煙氣管道所在的焦?fàn)t(如圖1中3#焦?fàn)t)停止加熱,并將其對應(yīng)的插板閥全部下落到位。

(5) 增加脫硫脫硝循環(huán)風(fēng)機(jī)的負(fù)荷,可逐步調(diào)整到正常運行狀態(tài)45 Hz。

(6) 停止加熱的焦?fàn)t恢復(fù)正常加熱,同時將另一座焦?fàn)t(如圖1中4#焦?fàn)t)的插板閥全部下落到位。

(7) 調(diào)整風(fēng)機(jī)負(fù)荷及脫硫脫硝入口電動蝶閥開度,使2座焦?fàn)t分煙道吸力翻板位置基本一致且處于中間調(diào)節(jié)比較靈敏的位置即可。

改進(jìn)后的操作方案中,第3步由于風(fēng)機(jī)負(fù)荷較小,對焦?fàn)t的吸力基本沒有影響,大部分煙氣仍會從原通道由煙囪排出,小部分煙氣被抽入脫硫脫硝系統(tǒng)對系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行預(yù)熱,該部分煙氣預(yù)熱后溫度偏低,匯總到原煙道不會對整體煙氣溫度造成大的影響,既達(dá)到了預(yù)熱設(shè)備的目的,又不影響焦?fàn)t吸力。

第4步1座焦?fàn)t停止加熱后,另一座焦?fàn)t會有更多的煙氣進(jìn)入脫硫脫硝系統(tǒng),既不影響吸力,也不影響設(shè)備預(yù)熱。第5步到第6步僅需不到1 min,所以焦?fàn)t總停止加熱時間不會超過5 min,且在焦?fàn)t恢復(fù)加熱后直接加熱煤氣用量不受影響,故對焦?fàn)t加熱的影響微乎其微。由于第4步已經(jīng)將插板閥全部下落口位置較遠(yuǎn),不存在短路問題,既保證了焦?fàn)t溫度,又消除了安全隱患。

4改進(jìn)效果

通過對焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝系統(tǒng)開工方案的完善,在 2019年5月進(jìn)行了現(xiàn)場操作試驗,焦?fàn)t停止加熱時間僅4min左右,焦?fàn)t溫度基本不受影響,焦?fàn)t煙吸力也不存在突然變小的問題,改進(jìn)效果比較明顯,達(dá)到了既兼顧焦?fàn)t運行的安全問題,又不影響焦?fàn)t正常加熱及生產(chǎn)的目的。

5結(jié)論

利用脫硫脫硝低負(fù)荷時部分煙氣對設(shè)備進(jìn)行預(yù)熱,再根據(jù)煙氣入口與出口之間距離的不同對2座焦?fàn)t插板閥的操作區(qū)別對待,可實現(xiàn)脫硫脫硝系統(tǒng)與焦?fàn)t生產(chǎn)之間的安全穩(wěn)定。由于各企業(yè)關(guān)注的重點不同,脫硫脫硝的工藝不同,脫硫脫硝系統(tǒng)的開工運行操作會有所區(qū)別,但焦?fàn)t本體的安全均不容忽視,應(yīng)在兼顧安全運行的前提下優(yōu)化操作,降低對生產(chǎn)運行的影響。

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