一、事件經(jīng)過:
2014年7月22日上午,由于3#氨泵累計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)時間長達(dá)4個月,同時油封漏油嚴(yán)重,車間決定將3#液氨泵倒至2#液氨泵運(yùn)行,對3#泵進(jìn)行計(jì)劃性全面檢修。上午10點(diǎn)38分馬鵬程及班長將2#氨泵以35%的變頻開啟,此時1#、3#兩臺運(yùn)行泵變頻為80%。隨后王鵬飛立即對2#氨泵進(jìn)行憋壓,在此過程中氨泵進(jìn)口溫度由10.2℃漲至12.8℃;但就在對2#氨泵憋壓過程中,10點(diǎn)40分29秒1#氨泵突然跳車,導(dǎo)致液氨噴射器不抽吸,造成高洗下液溫度下降、系統(tǒng)超壓、合成塔、汽提塔液位空、高壓汽包超壓。主控立即通知壓縮機(jī)進(jìn)行緊急減量至雙機(jī)0.32MPa,通知溴化鋰崗位進(jìn)行減量。同時聯(lián)系現(xiàn)場倒泵人員,現(xiàn)場人員接到通知后立即開低壓汽包補(bǔ)氣、開PV204截止閥、開高調(diào)水夾套蒸汽。10點(diǎn)41分34秒現(xiàn)場人員將2#氨泵投入系統(tǒng),10點(diǎn)42分16秒液氨噴射器恢復(fù)抽吸能力,高洗下液溫度開始上漲,10點(diǎn)47分合成塔顯示液位;10點(diǎn)46分現(xiàn)場人員將高壓汽包放空截止閥打開后,主控立即通過放空調(diào)節(jié)閥進(jìn)行蒸汽放空,防止高壓汽包超壓,在此過程中因汽提塔斷料蒸汽用量突然減少,導(dǎo)致中壓蒸汽管網(wǎng)波動,10點(diǎn)50分恢復(fù)雙機(jī)0.40 MPa負(fù)荷生產(chǎn)。
二、事件原因:
1、三臺氨泵運(yùn)行時,導(dǎo)致1#氨泵進(jìn)口供液不足,負(fù)荷降低,電流下降,造成恒速超電壓跳車;
2、電氣變頻器原因?qū)е绿?,需進(jìn)一步檢查確認(rèn);
3、因汽提塔斷料蒸汽用量突然減少,導(dǎo)致中壓蒸汽管網(wǎng)波動。
三、防范措施:
1、根據(jù)系統(tǒng)情況,提前將運(yùn)行氨泵變頻加大,使系統(tǒng)N/C偏高,為倒泵時減氨泵變頻做準(zhǔn)備。
2、在現(xiàn)場準(zhǔn)備啟動備用泵前,將檢修氨泵變頻減少10%(重點(diǎn)是1#氨泵)。
3、將備用氨泵變頻輸入35%啟動。
4、氨泵投入系統(tǒng)后逐步調(diào)整檢修泵變頻降到最小35%負(fù)荷,加大啟動泵變頻到滿足生產(chǎn)需要,要緩慢進(jìn)行調(diào)整,三臺氨泵穩(wěn)定運(yùn)行5分鐘以上,再按規(guī)程停需檢修泵,然后重新增加氨泵變頻滿足生產(chǎn)需要。