發(fā)電機轉(zhuǎn)子軸頸修復項目安全技術(shù)措施
一.設(shè)備或系統(tǒng)簡介
我廠2期2臺330MW機組發(fā)電機采用水氫氫方式冷卻,發(fā)電機軸端兩側(cè)采用密封瓦密封。汽輪機側(cè)軸頸450mm,勵磁側(cè)軸頸400mm。
二.改造前存在的主要問題
1、改造前存在的問題
目前4號機在運行過程中補氫量大(日均補氫量20立米,正常值為4~5立米左右),由于密封瓦密封效果不好,機組氫氣壓力一直低于額定壓力,在對密封瓦的解體中發(fā)現(xiàn)密封瓦處軸頸有0.10~0.20mm的溝痕。
2、原因分析
在檢修中,我廠檢修人員對密封瓦進行了檢修,檢查中發(fā)現(xiàn)密封瓦有磨損現(xiàn)象,密封瓦處軸頸有磨損現(xiàn)象,由于軸頸的磨損,無論密封瓦間隙如何調(diào)整都部能保證密封瓦的間隙在合格范圍內(nèi)(廠家規(guī)定密封瓦間隙氫側(cè)0.16~0.20mm,空側(cè)0.06~0.10mm),造成軸頸磨損的原因有兩方面,一是機組潤滑油系統(tǒng)含有雜質(zhì),雜質(zhì)隨潤滑油進入密封瓦,導致軸頸和密封瓦的磨損,二是電建公司在安裝過程中將7、8號軸承的密封瓦彈簧裝反,造成了密封瓦間隙部大小不均,加重了對密封瓦的磨損情況。
三.施工改造主要內(nèi)容
1、改造更換方案
修補4號機發(fā)電機轉(zhuǎn)子密封瓦處軸頸,對密封瓦進行研磨。
2、技術(shù)準備;
1)發(fā)電機轉(zhuǎn)子圖紙
2)發(fā)電機轉(zhuǎn)子軸頸尺寸公差
3、材料準備;
1)、聚四氟板2平米
2)、其他材料(如焊接用焊絲等)有具體外委單位提供
4、施工安排;
1)、發(fā)電機轉(zhuǎn)子抽出
2)、修復軸頸廠家人員對轉(zhuǎn)子軸頸進行修復
3)、對密封瓦進行檢修
4)、密封瓦間隙測量
5)、回裝轉(zhuǎn)子
四.技術(shù)措施
1、軸頸修復廠家必須能保證修復后的軸頸應和原來軸頸的偏差部大于0.02mm
2、檢修后的密封瓦應在專用的胎具上進行檢查,保證和假軸的間隙部大于0.02mm
3、密封瓦安裝后檢查密封瓦氫側(cè)和空側(cè)間隙
五.安全措施
1、本次改造項目所有工作應在機組潤滑油系統(tǒng)停止運行后進行
2、對拆下的油管路進行標記,防止回裝時裝錯
3、對于需要搭設(shè)腳手架拆卸的管路,腳手架應取得安監(jiān)部門驗收合格后方可使用
4、油管路法蘭應包裹嚴密,防止落入雜物
5、回裝前徹底清掃油石,防止雜物混入潤滑油內(nèi)
六.改造后安全、技術(shù)、經(jīng)濟分析
1、改造后可以減少每日機組的補氫量
2、改造后可以使機組在額定氫壓下運行,提高發(fā)電機內(nèi)氫氣純度
七、停工待檢點
序號
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待檢部位
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待檢項目
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責任人
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檢查程序
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班組
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分公司
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廠部
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1
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轉(zhuǎn)子焊接后
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表面光潔度
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2
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轉(zhuǎn)子回裝前
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軸承室內(nèi)衛(wèi)生
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3
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密封瓦
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密封瓦間隙
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