一、一次開機過速過程的簡述
在對一臺水輪機組執(zhí)行一步到位的開機過程中,調(diào)速器切手動,此時由于發(fā)電流程仍然存在,該流程作用于開限向啟動開限運動,導致調(diào)速器開限一直向開的方向移動,使機組轉(zhuǎn)速上升至115%Ne,此時,調(diào)速器在手動,機組無法自動將轉(zhuǎn)速壓下,剛好滿足了過速115%Ne,主配拒動的條件,啟動了機組事故停機流程,導致了機組事故停機。而開機流程尚未退出,該流程作用于合FCB,又未任何電氣保護去跳FCB,造成機組事故停機,F(xiàn)CB沒跳的事故。
二、導致本次事故的主要原因分析
1、水頭上升使機組的空載開度發(fā)生變化,而檢修人員單純的將啟動開限降低,而沒降低電調(diào)的啟動開度的設(shè)置值,使機組在開機過程中調(diào)速器平衡表始終偏正,電調(diào)誤認為伺服閥故障,延時13s電調(diào)切手動;
2、調(diào)速器的電氣回路存在問題,在電調(diào)回路中,為了使機組在低轉(zhuǎn)速下運行時間縮短,所以在機組開機時給調(diào)速器開限設(shè)定了一個啟動開限,此開限大于機組的空載開度,在機組開機流程啟動時(包括空載和發(fā)電流程)電調(diào)將開限打開至該值,當電調(diào)切手動時,開度跟蹤開限,使機組轉(zhuǎn)速在開機時調(diào)速器切手動轉(zhuǎn)速上升的主要原因;
3、由于環(huán)境溫度比較低,壓油系統(tǒng)油的粘度比較大,造成電轉(zhuǎn)噴油不暢,使調(diào)速器調(diào)節(jié)不靈敏,導致電調(diào)切手動;
4、操作人員的經(jīng)驗不足,業(yè)務(wù)上不熟練。首先,機組在過速時,應(yīng)明白事故停機的條件,及時向下壓開限使主配動作的量傳給監(jiān)控系統(tǒng),以防事故流程的啟動;其次,在開機過程中若調(diào)速器切手動我們應(yīng)盡快尋求壓開限的方法,實在沒辦法的情況下可以將開限電機的電源切除,以壓回開限;再則,開機時應(yīng)細心監(jiān)視開機過程,注意每個環(huán)節(jié),預(yù)想可能發(fā)生的事情。
三、 吸取的經(jīng)驗教訓
通過這次事故我們應(yīng)認真反思細心總結(jié),從中吸取經(jīng)驗教訓,在操作中應(yīng)嚴格按照“兩票三制”執(zhí)行,同時也要加強對業(yè)務(wù)的學習,達到清楚流程,明白電源。另外,電調(diào)回路應(yīng)作相應(yīng)的改動,如:在開機的開啟啟動開限的回路中,應(yīng)加入調(diào)速器在自動的節(jié)點,調(diào)整啟動開度的設(shè)定值等。