0 前 言
全連式離相封閉母線(xiàn)鋁質(zhì)外殼對(duì)母線(xiàn)能起到很好的密封隔離作用,基本上消除了外界潮氣、灰塵以外物所引起的接地和相間短路事故,同時(shí)也確保了人身的安全,具有高度可靠性。全連式外殼回路由于電磁感應(yīng)而產(chǎn)生的環(huán)流(數(shù)值大約等于母線(xiàn)電流但方向相反),能使殼外的磁場(chǎng)大部分消失,從而消除了殼外鋼結(jié)構(gòu)的感應(yīng)損耗發(fā)熱。由于它所具有的優(yōu)越性,所以全連式離相封閉母線(xiàn)被廣泛用于8000A以上的發(fā)電機(jī)出線(xiàn)及其廠(chǎng)用分支線(xiàn)上,但是使用中也應(yīng)注意其發(fā)熱問(wèn)題。
1 問(wèn)題提出
1. 1 發(fā)現(xiàn)缺陷
2003年4月下旬,淮北發(fā)電廠(chǎng)電氣運(yùn)行值班員,在5號(hào)發(fā)電機(jī)(已增容改造為220MW)帶200MW負(fù)荷運(yùn)行時(shí)對(duì)設(shè)備巡回檢查中,用遠(yuǎn)紅外測(cè)溫儀測(cè)得其出線(xiàn)B相(中相)封閉母線(xiàn)可拆伸縮節(jié)軟接箱外法蘭處局部過(guò)熱,溫度高達(dá)125℃(同法蘭其它部位的溫度也較高,且明顯地高于邊相的相對(duì)位置),高峰負(fù)荷后降低機(jī)組出力,該區(qū)域溫度隨著下降,但150MW負(fù)荷時(shí)過(guò)熱處的溫度仍不低于100℃,同法蘭其它部位的溫度也均在70℃左右,超過(guò)部頒規(guī)定。若長(zhǎng)期過(guò)熱,將造成橡膠伸縮節(jié)快速老化導(dǎo)致?lián)p壞,從而喪失封閉母線(xiàn)的密封性能。
1.2 原因分析
(1) 有資料表明,由于全連式封閉母線(xiàn)外殼環(huán)流的集膚效應(yīng)與鄰近效應(yīng),三相并排布置圓管載流導(dǎo)體的中相附加電阻與三相平均附加電阻之比接近2倍,因此中相封閉母線(xiàn)外殼的溫升都高于邊相。
(2) 淮北發(fā)電廠(chǎng)5號(hào)發(fā)電機(jī)封閉母線(xiàn)伸縮節(jié)處內(nèi)藏12片截面120mm×10mm的跨接鋁排(均勻分布),鑒于圓導(dǎo)體的集膚效損耗系數(shù)Kf=r/r0≈1(式中:r 是交流電阻,r0是直流電阻),可認(rèn)為封閉母線(xiàn)外殼回路由于電磁感應(yīng)而產(chǎn)生的環(huán)流也是均勻分布的,即正常情況下每片跨接鋁排通過(guò)的環(huán)流約為發(fā)電機(jī)負(fù)荷電流的1/12。
(3) 該伸縮節(jié)處的跨接鋁排雖為內(nèi)藏式,但可初步判斷過(guò)熱處的內(nèi)藏跨接鋁排有接觸不良現(xiàn)象。根據(jù)全連式封閉母線(xiàn)外殼環(huán)流損耗的計(jì)算公式Pc=I2krkoKf.式中Ik為外殼環(huán)流;rko為外殼直流電阻;Kf為外殼的集膚效應(yīng)損耗系數(shù),在厚度不大于8mm時(shí)可取為1。
顯見(jiàn),隨著過(guò)熱處內(nèi)藏跨接鋁排的接觸不良,該部位的直流電阻rko將同步上升,引起該處的環(huán)流損耗Pc成正比例上升,勢(shì)必引起局部過(guò)熱。且隨著機(jī)組負(fù)荷的變化,外殼環(huán)流Ik相應(yīng)變化,環(huán)流損耗Pc與外殼環(huán)流(有效值)的平方成正比,溫升必然隨之相應(yīng)變化。
2處理方法
2.1運(yùn)行中處理方案的似定
(1)缺陷未處理前,聯(lián)系省中調(diào)適當(dāng)降低5號(hào)發(fā)電機(jī)有功、無(wú)功負(fù)荷,電氣運(yùn)行值班員加強(qiáng)巡檢,做好連續(xù)測(cè)溫工作,安裝一臺(tái)臨時(shí)排風(fēng)扇,外部吹風(fēng)降溫,盡量控制過(guò)熱處的溫度。
(2)伸縮節(jié)兩端軟接箱外側(cè)每側(cè)法蘭均有24顆固定螺栓,擬在每對(duì)螺栓間逐一加裝連接小鋁排,以期對(duì)內(nèi)藏式跨接鋁排實(shí)施分流,從而降低發(fā)熱。
由于封閉母線(xiàn)外殼是三相短路并接地的,鋁外殼上感應(yīng)的軸向電動(dòng)勢(shì)與大地間無(wú)電位差,故可在不停機(jī)的條件下實(shí)施。
2.2 停機(jī)后處理過(guò)程
由于恰逢機(jī)組停機(jī)備用,于是便在停機(jī)后進(jìn)行了處理。
(1)解體伸縮節(jié)橡膠套,經(jīng)查各跨接鋁排的固定螺栓雖無(wú)嚴(yán)重的松動(dòng)現(xiàn)象。但部分緊固螺絲有明顯的電化腐蝕造成接觸不良而導(dǎo)致過(guò)熱的痕跡,特別是過(guò)熱處所對(duì)應(yīng)的固定螺絲狀況尤甚。解開(kāi)12塊跨接過(guò)渡鋁排,對(duì)過(guò)熱、電化腐蝕部位進(jìn)行打磨后涂抹增強(qiáng)導(dǎo)電性和防氧化性的電力脂,以消除接觸電阻大造成的發(fā)熱。
(2)考慮到5號(hào)發(fā)電機(jī)組已運(yùn)行多年(1981年投運(yùn)),為增強(qiáng)B相封閉母線(xiàn)伸縮節(jié)連接處的載流量,仍按上述處理方案,在B相伸縮節(jié)兩端軟接箱外法蘭間加裝24根截面50mm×5mm連接小鋁排,以期對(duì)12塊內(nèi)藏式跨接鋁排進(jìn)行分流,同時(shí)增大表面散熱能力、處理情況如圖1所示。
3 效果檢測(cè)
(1)2003年5月初,5號(hào)發(fā)電機(jī)組運(yùn)行帶200MW負(fù)荷時(shí),用遠(yuǎn)紅外測(cè)溫儀測(cè)得封閉母線(xiàn)B相原過(guò)熱處的溫度為50℃,同法蘭其它部位的溫度也降至50℃以下。夏季高溫天氣帶210MW時(shí),B相封閉母線(xiàn)伸縮節(jié)法蘭處溫度也在65℃以下,降溫效果明顯,5號(hào)發(fā)電機(jī)組圓滿(mǎn)完成了迎峰度夏任務(wù)。
(2)210MW負(fù)荷時(shí),用鉗型電流表測(cè)得新加裝的B?相封閉母線(xiàn)伸縮節(jié)處連接小鋁排每根通過(guò)的電流均在25A左右,達(dá)到了預(yù)期的分流目的。
結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)以上200MW發(fā)電機(jī)組封閉母線(xiàn)伸縮節(jié)軟接箱外側(cè)法蘭局部過(guò)熱的發(fā)現(xiàn)、分析與處理,建議有大型機(jī)組的發(fā)電廠(chǎng)應(yīng)重視以下事項(xiàng):
(1)遠(yuǎn)紅外測(cè)溫儀用于電氣專(zhuān)業(yè)運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)的巡檢是非常必要和重要的;
(2)應(yīng)將發(fā)電機(jī)的封閉母線(xiàn)伸縮節(jié)列入電氣專(zhuān)業(yè)巡檢設(shè)備,將發(fā)熱作為重要巡檢內(nèi)容;
(3)一旦發(fā)現(xiàn)伸縮節(jié)外法蘭處有超溫現(xiàn)象,在短期無(wú)停機(jī)的機(jī)會(huì)時(shí),可采用運(yùn)行中處理方案,減少機(jī)組的非計(jì)劃停運(yùn);
(4)機(jī)組檢修時(shí),應(yīng)針對(duì)發(fā)電機(jī)封閉母線(xiàn)運(yùn)行中溫升高的具體情況,認(rèn)真檢查并修復(fù)伸縮節(jié)處內(nèi)藏跨接鋁排的接口,以充分保障發(fā)電機(jī)組的可用性?! 。钣缿眩?BR>