1? 提升閥因壓縮空氣不足跳停
1.1原因分析
2004年投產(chǎn)以后提升閥多次跳停,經(jīng)仔細(xì)排查,發(fā)現(xiàn)有兩個原因:①儲氣罐與提升閥之間的油水分離器因壓縮空氣臟造成濾芯堵塞;②提升閥長時間運行后,密封件磨損,造成壓縮空氣泄露,致使供氣不足。
1.2 解決措施
1)增加一套油水分離器,一開一備。當(dāng)發(fā)現(xiàn)濾芯臟時,可以更換另外一套,對臟的這一套進(jìn)行清洗。
2)除及時更換提升閥密封件之外,還采取了以下措施:①提升閥供氣壓力調(diào)節(jié)在0.25~0.5MPa之間,保證每個提升閥都能夠在規(guī)定的時間內(nèi)動作,壓力不宜過高,否則容易使氣缸密封件老化。但當(dāng)漏氣點增大時可以適當(dāng)調(diào)高供氣壓力。②保證油水分離器供油,供油速度不能太小,以免失油。另外在提升汽缸的閥桿處加一定量的潤滑脂。
經(jīng)過上述處理,再也沒有出現(xiàn)過因壓縮空氣不足造成除塵器跳停的事故。
2 除塵器布袋破損
2.1原因分析
2006年檢修時發(fā)現(xiàn)有幾只布袋破損,但到2007年檢修時發(fā)現(xiàn)破損量突然增加到50多只,懷疑可能是布袋質(zhì)量有問題或已到使用年限,后經(jīng)和布袋廠家聯(lián)系,并取樣對布袋進(jìn)行化驗,結(jié)果顯示除破損部位外其他部位的透氣量、爆破強(qiáng)度、斷裂強(qiáng)度均在使用范圍內(nèi)。同時發(fā)現(xiàn)布袋破損部位幾乎全在距布袋口20~40cm的部位,而且是從內(nèi)部磨損開始破損的。確定其主要原因應(yīng)該和反吹系統(tǒng)有關(guān)。一是反吹系統(tǒng)的噴嘴不正,造成反吹偏斜;另一方面是反吹壓縮空氣壓力偏大。