1 引言
大型合成氨廠有諸多特點(diǎn),其中之一是均具有一套完整的熱量回收系統(tǒng)。把工藝過程中的余熱充分利用起來(lái),產(chǎn)生高壓蒸汽,既提供了各種轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備所需的動(dòng)力,又可作為工藝蒸汽和加熱介質(zhì),這樣就大大減少丁外供電耗,大幅度降低了成本,并且可以較少受外界電力供應(yīng)的影響。
為了保證蒸汽質(zhì)量和防止設(shè)備腐蝕,高壓蒸汽發(fā)生系統(tǒng)的鍋爐對(duì)其水質(zhì)要求很高而且非常嚴(yán)格,其中爐水的pH值就是要嚴(yán)格控制的指標(biāo)之一,因?yàn)闋t水pH值大于11時(shí)會(huì)引起堿性腐蝕。然而爐水的pH值也不應(yīng)低于9,一是pH值低時(shí),水對(duì)鍋爐鋼材腐蝕性增強(qiáng);二是鍋爐水pH值只有在足夠高的條件下,水中的酸根才與金屬離子生成容易排除的水渣;三是為了抑制鍋爐水中硅酸鹽的水解,減少硅酸在蒸汽中的溶解攜帶量。
我廠爐水pH值是靠在給水中加入對(duì)氧氮己環(huán)(嗎啉)來(lái)進(jìn)行調(diào)節(jié)的,pH值高時(shí)可以減少加藥量。但在運(yùn)行中曾出現(xiàn)給水pH值正常(大于9)而爐水pH值偏低的現(xiàn)象,現(xiàn)就爐水pH值偏低的原因進(jìn)行分析。
2 爐水pH值偏低的原因
在裝置正常運(yùn)行,給水pH值正常的情況下,由于鍋爐給水濃縮,爐水的pH值本是不應(yīng)該下降的。那么究竟是什么原因使?fàn)t水pH值偏低呢?經(jīng)過觀察發(fā)現(xiàn)爐水pH值低是分階段性的,大都是在春夏季節(jié)出現(xiàn)。我們從多方面進(jìn)行了分析,并對(duì)原水進(jìn)行化驗(yàn),發(fā)現(xiàn)黃河水中有微量有機(jī)酸,在水處理車間并不能將這些有機(jī)酸除去,它們便隨給水進(jìn)入了汽包,濃縮后有機(jī)酸在爐水中積累造成爐水pH值偏低。
另外有時(shí)因加藥藥品質(zhì)量不合要求,藥品中有少量有機(jī)酸,也會(huì)導(dǎo)致爐水pH值偏低。
3 爐水pH值偏低時(shí)的處理
當(dāng)出現(xiàn)爐水pH值偏低時(shí),應(yīng)及時(shí)查出其原因,在前系統(tǒng)能控制的應(yīng)給以及時(shí)處理(如藥品問題應(yīng)購(gòu)進(jìn)合格藥品),若不能控制處理的(如黃河水問題),應(yīng)加強(qiáng)排污來(lái)補(bǔ)救。
汽包的排污分間斷和連續(xù)排污兩種形式。間斷排污設(shè)在汽包底部,它的任務(wù)是排出沉積在汽包底部渣類雜物,對(duì)排出有機(jī)酸有一定作用。但正常的排污主要依靠連續(xù)排污,這種排污方式是連續(xù)從汽包中排放部分鍋爐水,排出爐水中細(xì)微的或懸浮的水渣及有機(jī)物。連續(xù)排污取水點(diǎn)位于汽包的中部,一般在正常液面以下約10cm處及在旋風(fēng)分離器底部附近,因?yàn)檫@是雜質(zhì)、懸浮物、有機(jī)物集中的地方。因此,汽包液位的控制非常重要,汽包液位控制過高,懸浮物雜質(zhì)及有機(jī)物不能足量排出,造成積累,若加大排污量,既增加燃料消耗,又排出大量鍋爐給水造成不必要的損失;而液位控制過低,必然會(huì)有部分蒸汽從排污管排出,不但達(dá)不到排污目的,還會(huì)造成浪費(fèi)。
4 結(jié)論
爐水pH值偏低,且在適當(dāng)范圍之內(nèi)時(shí),查清原因,搞好汽包液位控制,根據(jù)調(diào)整連續(xù)排污量,每班堅(jiān)持一次間斷排污,爐水pH值偏低問題是可以解決的。